摘要:針對(duì)雙方液位計(jì)遷移量計(jì)算錯(cuò)誤,零點(diǎn)設(shè)定不當(dāng)?shù)膯栴},本文主要介紹了雙法蘭差壓變送器測(cè)量原理以及測(cè)量液位時(shí)由于遷移量核零點(diǎn)設(shè)定不當(dāng)所產(chǎn)生的故障,并給出了詳細(xì)的原因分析及解決方法。
在煉油、石油化工生產(chǎn)、煤化工和煤制油等工業(yè)領(lǐng)域,液位是#重要的工藝參數(shù)之一,測(cè)量液位的儀表種類繁多,如浮力式液位計(jì)、雷達(dá)液位計(jì)、放射性液位計(jì)、超聲波液位計(jì)、電容式液位計(jì)、音叉液位開關(guān)和差壓式液位計(jì)等。其中雙法蘭差壓液位計(jì)以其精度高、穩(wěn)定性好、測(cè)量范圍廣、測(cè)量精度高、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)備受化工生產(chǎn)的青睞。
雙法蘭差壓液位計(jì)能對(duì)變送器的參數(shù)進(jìn)行修改,可以與具有相同通訊協(xié)議的DCS系統(tǒng)或現(xiàn)場(chǎng)通訊控制、設(shè)定器進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊交換。在我廠合成氨生產(chǎn)裝置的各個(gè)環(huán)節(jié)中,我們多處利用雙法蘭差壓變送器測(cè)量鍋爐汽包、表面冷凝器、壓縮機(jī)段間分離器、氨冷器以及噴射蒸汽發(fā)生器(111~C)的液位。
1差壓變送器原理簡(jiǎn)介
雙法蘭液位變送器由差壓變送器、毛細(xì)管和帶密封隔膜的雙法蘭組成。密封隔膜的作用是防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入差壓變送器,它與變送器之間是靠注滿液體的毛細(xì)管連接起來,當(dāng)膜片受壓后產(chǎn)生微小變形,變形位移通過毛細(xì)管的液體傳遞給變送器,由變送器處理后轉(zhuǎn)換輸出4—20mADC 電流信號(hào)。
在對(duì)雙法蘭液位變送器的量程和遷移量的匯總核實(shí)時(shí),發(fā)=現(xiàn)變送器量程存在選擇不當(dāng),遷移量設(shè)置錯(cuò)誤的情況,這是造成儀表測(cè)量不準(zhǔn)的重要原因。如圖a。
雙法蘭差壓變送器量程的計(jì)算公式為:
△P=ρ1Hg(1)
零點(diǎn)遷移量計(jì)算公式為:
S=~ρ2gh(2)
其中△P為雙法蘭液位變送器的量程(單位:KPa);H為被測(cè)容器內(nèi)的液位高度(單位:m);g為重力加速度(單位:9.8m/s2);ρ1為被測(cè)介質(zhì)密度(單位:kg/m3);ρ2為毛細(xì)管內(nèi)填充甲基硅油的密度(單位:kg/m3);S 為零點(diǎn)遷移量(單位:KPa);h 為雙法蘭間距;
由公式(1)、(2)可得,通過雙法蘭差壓變送器測(cè)量液位得到的結(jié)果,其準(zhǔn)確程度與三暢變送器的安裝位置無關(guān),與被測(cè)容器內(nèi)也為高度H、被測(cè)介質(zhì)的密度ρ1以及毛線管內(nèi)填充液體密度
ρ2有關(guān),變送器零點(diǎn)必須進(jìn)行負(fù)遷移,遷移零點(diǎn)的原理見圖b
2故障案例及原因分析
(1)事件過程
2015 年9 月22 日塔西南化肥廠合成氨裝置103~J/JT 跳車。檢查發(fā)現(xiàn)段間分離器105~F液位高開關(guān)聯(lián)鎖動(dòng)作,雙法蘭液位變送器LT~11指示為零,將機(jī)組段間分離器底部導(dǎo)淋打開排出大量的水,經(jīng)檢查該雙法蘭液位計(jì)的遷移量偏差嚴(yán)重;量程也和設(shè)計(jì)嚴(yán)重不符,現(xiàn)場(chǎng)安裝使用的三暢變送器量程為62.3Kpa,而設(shè)計(jì)量程僅為3Kpa。
(2)原因分析
差壓變送器未按設(shè)計(jì)選型訂購(gòu);以及儀表人員對(duì)雙法蘭液位計(jì)的遷移量計(jì)算存在認(rèn)識(shí)上誤區(qū),一般只注重灌水的調(diào)試,并未查看設(shè)計(jì)資料根據(jù)原始數(shù)據(jù)以及生產(chǎn)需要進(jìn)行準(zhǔn)確遷移。下表c為錦西化工機(jī)械廠針對(duì)我廠LT~11的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表
由上表c知;
#大測(cè)量范圍(量程)
△Pmax=ρ1Hg=9.81×300=2.94KPa
遷移量△P1=P+~P~=~ρ2gh(3)
=~0.95×9.81×990
=9.226KPa
即當(dāng)H0→0時(shí),差壓變送器遷移量為△P1=~9.226KPa,這種遷移為“全遷移”。如表c設(shè)計(jì)液位H0=325mm以上顯示液位,因此差壓變送器需要“回遷”
所以#終遷移量△P1=~9.226+ρ1gH0=~9.226+9.81×0.325=~6.03KPa
綜上可知變送器的安裝位置的高低對(duì)遷移量以及測(cè)量結(jié)果沒有任何影響,當(dāng)被測(cè)液位為0時(shí),變送器正負(fù)壓室的壓差#大(這里的壓差為正負(fù)室壓差的覺對(duì)值),變送器的輸出電流為4mA,隨著液位的上升,變送器正負(fù)測(cè)量室的壓差逐漸減小,變送器的輸出電流為20mA。
由于變送器毛細(xì)管內(nèi)工作介質(zhì)和被測(cè)液體的密度是已知的,三暢變送器的安裝位置和測(cè)量范圍就是確定的,因此只要知道液位測(cè)量的數(shù)據(jù)H、h、ρ2以及H0,就可以計(jì)算出變送器的量程和遷移量,可以準(zhǔn)確對(duì)變送器進(jìn)行調(diào)校了。
(3)事件過程
2010年11月,合成氨裝置111~C蒸汽帶水,由于當(dāng)時(shí)處于開工階段,噴射蒸汽放空,導(dǎo)致脫碳溶液隨蒸汽帶出,132~F頂部放空帶出大量堿液。當(dāng)時(shí)LT~20顯示液位偏低為50%,而實(shí)際液位接近80%,為了配合工藝調(diào)整,儀表運(yùn)行人員進(jìn)行了量程的遷移,但待工況穩(wěn)定后又重新回遷。
(4)原因分析
事后分析差壓變送器并未故障,由遷移量公式可知,遷移量△P=P+~P~=~ρ2gh+ρ1gH0;對(duì)111~C而言ρ1為被測(cè)苯菲爾溶液,而雙法蘭間距一定,硅油密度也已知?梢娺w移量與111~C內(nèi)部溶液的密度ρ1息息相關(guān)。處于開工階段如果兩塔液泛,就會(huì)導(dǎo)致再生氣二氧化碳攜帶大量堿液,從而使111~C溶液的濃度增大,同時(shí)溶液的密度也隨之增大,#終結(jié)果就是遷移量△P改變,出現(xiàn)差壓變送器指示小于磁翻板液位計(jì)指示值狀況,這種情形在日常生產(chǎn)也時(shí)有發(fā)生,儀表運(yùn)行人員反復(fù)對(duì)LT~20進(jìn)行“正遷”和“負(fù)遷”。其實(shí)就是溶液密度的變化引起的偏差。
3結(jié)語(yǔ)
雙法蘭差壓變送器是先金的智能儀表在化工生產(chǎn)中應(yīng)用很廣,在測(cè)量使用時(shí),不但選型要與設(shè)計(jì)符合,而且準(zhǔn)確的遷移量也是至關(guān)重要的:雙法蘭液位計(jì)的調(diào)校,通常是用專用法蘭與三暢變送器的法蘭連接,用標(biāo)準(zhǔn)的壓力信號(hào)來調(diào)校;如果調(diào)校前能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際,進(jìn)行計(jì)算,并以計(jì)算依據(jù)為根據(jù)進(jìn)行調(diào)校舊很方便。日常生產(chǎn)中工藝是主導(dǎo),儀表是工藝操作的眼睛,兩者是相輔相成的,儀表指示異常時(shí),shou先要從工藝角度進(jìn)行分析。對(duì)于111~C而言,當(dāng)變送器和磁翻板顯示液位出現(xiàn)較大偏差時(shí),工藝人員必須引起足夠重視,這時(shí)可能就是溶液濃度較大變化導(dǎo)致的,需要及時(shí)作出調(diào)整。
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